深入学 持续改 提效率 降成本——大连中远海运重工稳步推进技术学川崎见成效

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:2020年,大连中远海运重工技术中心在严格做好新冠肺炎疫情防控的同时,坚决按照公司产品线表,统筹设计人员安排,稳步推进设计出图。截至4月底,共完成FPSO改装MV32项目图纸758份、62K多用途纸浆

2020年,大连中远海运重工技术中心在严格做好新冠肺炎疫情防控的同时,坚决按照公司产品线表,统筹设计人员安排,稳步推进设计出图。截至4月底,共完成FPSO改装MV32项目图纸758份、62K多用途纸浆船后续船生产设计图纸12105份,累计下发图纸12588份,有效保障了重点产品的生产节点。同时12K打捞工程船项目完成下发68份POS(订货规格书),完成了59份技术协议签订,保证了项目设计工作的有序开展。

因疫情影响造成人员一段时间工作滞后,在这种情况下,技术中心仍能较好完成设计任务,与2019年持续深入推进学川崎,设计业务及技术管理能力得到进一步提升密不可分。

深度融合交流 持续优化改进

2019年,为进一步拓展“学川崎促改进”工作,技术中心与大连中远海运川崎设计部门进行了全方位技术交流,先后4次与大连川崎技术人员就订货管理、剩余库存、耗材管理、工艺技术改进、设计管理方法等方面进行深入学习,并在一定范围内与大连川崎进行设计对标,发现不足。通过交流学习,技术中心总结了大连川崎在设计及技术管理业务中好的经验做法,制定计划实施改进40余项。

2020年,技术学川崎更体现在细微之处。船舶项目上海水系统的船用丁晴橡胶垫片较多,技术中心轮机设计人员在丁晴橡胶垫片上增加内骨架,使丁晴橡胶垫片现场安装更加准确便捷,节约了人力工时,降低了生产成本。通过年前的学习交流,春节复工后,技术人员立即对海水泵吸入管防腐工艺改进优化,改善后的防腐工艺不仅方便施工、提升了效率,还提高了质量、降低了维修率,得到船东好评。技术中心还根据川崎先进的串油管路表面处理工艺方案,结合公司生产实际,对公司的串油管路工艺进行改进,有望在MR油轮项目中得到运行。

持续学习改进 坚定技术支撑

学习川崎轻量化设计经验,在新项目ASDP(设计施工惯例)优化方面,针对舾装、轮机、管系专业轻量化设计、材料选型、安装节点等方面开展研讨评审。为挖泥船等新项目的降本增效打下基础。学习川崎深入分析技术规格书的技术要求,通过降低设备配置要求及标准优化订货,降低采购成本;通过减少设计物量、简化多余和无效设计,优化焊接形式,实现设计降本。学习川崎与其进行项目设计对标,制定62K纸浆船N1006项目的设计提升指标,经实施,6项指标达到预期提升目标。

2020年1-4月份,技术中心组织各科室建立项目降本增效台账,统计在建项目上所采取的各项降本增效措施的具体数据,目的是通过过程统计,事后分析,固化做法,延伸拓展到其他项目。现已建立的台账有62K纸浆船项目、MR油轮项目、MV32项目,相关数据将依据项目设计进度陆续补充增加。收集重要船型的项目设备采购价格,仅一季度已收集5项大包设备及71项独立设备的价格数据信息,为项目降本做好多方数据支撑。

提高设计效率 多处提效降本

为有效提高设计效率,技术中心组织各科室学习借鉴川崎设计部门的组织构架、设计管理业务流程、设计建模出图操作方法等。组织管系设计室和舾装设计室进行研究讨论,参考川崎的组织机构及职责,建立策划装置专业。目前正在进行专业之间的渗透试验,为将来多工种复合型人材的培养奠定基础。管系设计室学习川崎设计模式,完成了改进后的管系制作图及安装图,设计样图将与生产部门研讨后实施应用。

截至目前,船体设计室结合项目特点及实际需求,借鉴造船模式,优化修理改装钢板套料模式,修理改装钢板一次利用率得到大幅提升,累计完成订货1.06万吨,同期类似项目相比减少订货批次6次。为减少图纸审核及发图过程中的人工操作,减少纸版图纸打印量,节省设计管理工时和节约纸张成本,技术中心学习借鉴川崎模式,启动了电子版图纸校审和发图系统的开发工作。


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